2016年7月下旬礦山老板聯(lián)系上我們公司,在電話的溝通中詳細(xì)的講解了我們焙燒設(shè)備的結(jié)構(gòu),相似礦物的焙燒指標(biāo),焙燒成本等問題,我們也建議先做一次小實(shí)驗(yàn)來確定該礦的焙燒可行性,在失去結(jié)晶水轉(zhuǎn)變?yōu)槌噼F礦的同時(shí)獲得了≥43.6%的全鐵含量,該礦的結(jié)晶純度繼承了氧化鐵礦一貫的細(xì)粒度風(fēng)格,其精粉品位要受到一定的影響,在焙燒之后磁性鐵≥39.4%,磁化率≥90%,磁化產(chǎn)品通過了磨礦細(xì)度與磁場(chǎng)的調(diào)整獲得了全鐵≥60.2%的鐵精粉,難以捕捉的細(xì)粒級(jí)磁性鐵≤13%成為了尾礦,全鐵回收率≥85%,磁性鐵回收率≥82%的指標(biāo),礦山老板覺得實(shí)驗(yàn)結(jié)果很滿意,于是決定要做擴(kuò)大性連續(xù)實(shí)驗(yàn),在原礦34%時(shí)被焙燒可以獲得了磁性鐵≥33.8%,全鐵≥40.5%,與原礦相比磁化率≥95%,與焙燒后品位對(duì)比磁化率≥83%的指標(biāo),經(jīng)過磨選Tfe≥60.4%的鐵精粉,精粉級(jí)的回收率≥78%,鐵中礦鐵回收率≥11%,綜合鐵回收率≥89%,尾礦鐵流失≤11%的選礦指標(biāo),本次中試連續(xù)化實(shí)驗(yàn)獲得成功。